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中国化工报:采用常州大学乙二醇加氢精制技术 轻烃制聚酯级乙二醇装置工艺升级开车成功

钱俊峰 中国化工报2版 2026.4.3发布时间:2026-04-07

近日,在连云港徐圩新区,常州大学科研团队自主研发的乙二醇加氢精制技术,在全球首套大型轻烃制聚酯级乙二醇装置上实现一次开车成功,各项关键指标均超越设计标准,达到高端聚酯原料的质量要求。


我国煤制乙二醇工艺开启规模化推广之路后,遭遇产品乙二醇中微量不饱和杂质导致紫外透光率低的行业难题,产品难以满足高端聚酯生产需求,成为制约产业发展的质量瓶颈。面对这一痛点,常州大学陈群研究员带领科研团队迎难而上,创新性重构催化剂体系,攻克“分子识别”关键难题。团队研发的特异性吸附与定向加氢催化技术,能精准捕获并脱除 ppm级醛类杂质,同时有效避免乙二醇脱羟基等副反应,解决了煤制乙二醇产品质量不佳的行业痼疾。


针对轻烃制乙二醇对加氢精制技术提出的长周期、满负荷、本质安全等要求,团队再度攻坚,并实现三大核心技术跨越。在催化剂层面,团队优化有机—无机杂化催化材料,实现催化剂活性、稳定性与单周期寿命全方位提升,完成代际跨越,解决了大型石化装置频繁停工换剂的问题;在工程放大层面,校企协同攻克大长径比滴流床反应器流场分布不均的工程难题,创新采用无氢气循环工艺与多段冷激式结构,实现气、液、固三相高效协同,保障生产高效与本质安全;在工艺层面,打通轻烃制聚酯级乙二醇完整工艺闭环,验证了该技术对煤制法、酯交换法、轻烃路线等全产业链原料的普适性与优越性。


截至目前 ,该技术已在全国17 套大型工业装置推广应用,每年产出优质乙二醇超千万吨。此外,该团队还将技术延伸至环保领域 ,把 MTO装置高COD浓缩水转化为混合醇增产烯烃,实现减污降碳与经济效益协同增效。


(编辑:盛熠)